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2022整改报告(关于试验不合格)(合集5篇)

投稿:笔杆子 时间:2022-10-30 14:24:01 收藏 Word下载

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第一篇:整改报告(关于试验不合格)

整改报告

西城区建设工程质量监督站:

西城区大吉片公建CD地块工程发生的材料检测结果不合格项,采取的整改措施如下: 1、2014.9.3日报告的,试验编号为HJ14-00466的钢筋连接试验报告为预埋件钢筋T型接头工艺检验报告,为班前件检验,检测结果不合格后调整了焊接参数,并于2014.9.3重新送样,检测结果合格,试验编号为HJ14-00484,见后附报告。2、2014.11.14日报告的”编号为HN-14-27696的C地块2-4段B1层底板、梁、楼梯、汽车坡道”结构实体混凝土抗压强度无效,我方已聘请第三方试验室对该部位进行了结构回弹,回弹报告单编号为HT14-00670、HT14-00671、HT14-00672、HT14-00673、HT14-00674,回弹结果达到设计强度要求,见后附报告。3、2014.12.18日报告的试验编号为HN14-31589的C地块6层底板、梁、楼梯,7天标养试块强度达到搅拌站7天强度指标的91%,经过与监理单位及搅拌站的原因分析,目前为冬季施工,试块成型和预养温度条件与常温相比不利,拆模时间晚,实际送入标养室时间仅为5天,养护时间不足影响了强度,建议增加14天标养强度进行参考,后进行了14天标养强度的试验,试验结果达到设计强度的123%,满足要求,试验报告单编号为HN14-32688。4、2015.1.3日报告的试验编号为HN15-00198的C地块7层核心筒7天标养强度试块达到搅拌站7天强度指标的96%,经过与监理单位及搅拌站的原因分析,目前为冬季施工,试块成型和预养温度条件与常温相比不利,拆模时间晚,实际送入标养室时间仅为5天,养护时间不足影响了强度,后进行了20天标养强度的检测,检测结果达到设计强度的136%,试验编号为HN15-02093。

以上全部处理过程均在监理的见证之下进行。

西城区大吉片公建项目CD地块

2015.1.17

建设单位: 监理单位: 施工单位:

第二篇:不合格整改报告

篇一:不合格项的整改报 不合格项的整改报告

天津市食品药品监督管理局医疗器械处:

2011年10月18日,局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系

考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。在考核检查中,查出我公司在质量 体系运行中存在的问题,并具体提出了12个方面的问题。公司领导对此非常重 视,及时召开了分析会,本着积极整改、举一反

三、完善体系的整改原则按照质 量体系控制程序立即采取了整改措施。现将整改过程与整改内容汇报如下:

一、10月20日,我公司组成内部审核组并召开《内部管理评审》首次会议,依据质量体系控制程序的《纠正与预防措施控制程序》,对局“质量体系考核” 检查组现场查出的问题逐一对照、检查、分类并立即采取整改措施。将存在的 12个方面的问题分别填写《不合格项目报告单》,责成负责人嫌弃整改并提交此 次内审末次会议审核。

二、12个不合格项的整改情况:

1、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 2.3条款检查评定存在问题描述,即:“企业现场未能提供产品的作业指导书、检 查规范;检查时企业提供材料中产品名称与注册检验报告的名称不符;申请注册 的产品具体治疗功效,但在工业文件中对治疗用水未作要求”。分析不合格的原因:公司疏于规范化管理,未形成文件。

针对不合格的纠正措施:立即责成办公室提供作业指导书、检查规范;已将 产品名称与注册检验报告名称统一;在文件中对治疗用水提出要求。

纠正措施的处理情况:已经提供作业指导书、检查规范;已经产品名称与注 册检验报告名称统一;在文件中对治疗用水提出要求(详见附件)。

2、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 3.1.1条款检查评定存在问题描述,即:“企业建立的采购控制程序文件中对采购 物资的分类不明确,未将外协的资料进行分门类,不能对采购物资有效控制”。分析不合格的原因:公司的采购控制计划已确定,属于规范化管理,没有

形成文件。针对不合格项的纠正措施:公司将采购程序控制文件中的采购物资明确分 类,将外协的资料分门类。

纠正措施的处理情况;已经对采购程序控制文件中的采购物资明确分类,将外协的资料分门类,能对采购物资有效控制(详见附件)。

3、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 3.2.1条款检查评定存在问题描述,即:“《合格供方名录》与实际供方不一致”。分析不合格的原因:公司办公室疏于规范化管理,未形成文件。

针对不合格项的纠正措施:企业严格核查供方名录,做到准确、真实。纠正措施的处理情况:公司完成了供方名录与实际名录的一致。

4、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 分析不合格的原因:公司疏于规范化管理,未提供必要的资料。

针对不合格项的纠正措施:企业严格核查供方档案,做到准确、真实。纠正措施的处理情况:公司提供了供方档案。

5、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.1条款检查评定存在问题描述,即:“工艺文件中未确定关键过程/特殊过程;成产现场未能提供作业指导书”。分析不合格的原因:公司疏于规范化管理,未形成文件。

针对不合格项的纠正措施:公司将确定关键过程/特殊过程;生产现场将提 供作业指导书。

纠正措施的处理情况:公司已确定关键过程/特殊过程;生产现场提供了作 业指导书。

6、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.3条款检查评定存在问题描述,即:“现场未能见到生产产品所需的工装工具”。分析不合格的原因:公司技术部疏于规范化管理,未形成文件。

针对不合格项的纠正措施:公司在生产现场已提供生产产品所需的工装工具。纠正措施的处理情况:公司在生产现场准备提供生产产品所需的工装工具。

7、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.6条款检查评定存在问题描述,即:“未对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定”。分析不合格的原因:公司疏于规范化管理,未形成文件。

针对不合格项的纠正措施:公司已对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定。纠正措施的处理情况:公司将对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定。

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文档名称:《2022整改报告(关于试验不合格)(合集5篇)》
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